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解析在化肥廠的生產(chǎn)中變頻器所起到的作用
發(fā)布時間:2020-8-31 13:32:00   來源:杭州三科變頻技術(shù)有限公司   人氣值:

一、簡述


在上世紀(jì)七十年代以前我國對有機肥需求量非常大,因此在當(dāng)時化工廠在全國各地在都開辦工廠,其工廠主要生產(chǎn)如制造氫氧化鈉、磷銨等原料。如今伴隨著中國科技發(fā)展出,小型有機肥成套設(shè)備生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計方案。生產(chǎn)制造尿素的原材料主要是液氯和二氧化碳氣體,在這種化工廠中有一部分化工廠使用國產(chǎn)機械設(shè)備與變頻器來控制生產(chǎn)制造尿素。

二、尿素生產(chǎn)工藝流程


將二氧化碳汽體經(jīng)制冷壓縮機充壓,使工作壓力做到16kg并進到尿素合成塔。從合成氨工藝生產(chǎn)車間氨庫來的液氯進到氨儲存罐,歷經(jīng)氨變壓泵充壓進到穩(wěn)壓液氨泵,充壓至20kg上下,歷經(jīng)加熱后進到甲胺霧化噴嘴做為促進液,將來源于甲胺分離設(shè)備的甲胺水溶液增加后混和一起進到尿素合成塔,在觸媒的功效下生成尿素。尿素合成塔內(nèi)溫度為186~190℃,工作壓力為200kg上下,NH3/CO2的摩爾比和H2O/CO2的摩爾比操縱在一定的范疇內(nèi)。生成后的汽液化合物進到一段溶解,開展汽液分離出來,將分離出來汽體后的尿里送進二段溶解,進一步將化合物中的汽體去除。清潔后的尿里先后進到閃蒸器、一段揮發(fā)、二段蒸發(fā)濃縮,最終獲得尿素熔化物,用泵傳至尿素制粒塔噴灑器,在空氣中地基沉降制冷干固成顆粒狀尿素,根據(jù)尿素塔底刮料機帶運送傳動帶送到存儲包裝生產(chǎn)車間裝包后原廠。


某化工廠因為生產(chǎn)工藝流程的必須,尿素生產(chǎn)制造中應(yīng)用的2臺一甲泵、一臺氨泵和三臺氨水泵,為使進到合成塔的氨和二氧化碳的總流量不至于起伏過大,必須開展變速操縱。一甲泵(115kW)、氨泵(132mW))電機的輸出功率很大,原系統(tǒng)軟件選用液力偶合器變速;氨水泵(11kW)功率較小,原系統(tǒng)軟件選用電磁感應(yīng)變速。


三、液力偶合器變速和電磁感應(yīng)變速


1、液力偶合器變速


液力偶合器是根據(jù)操縱工作中腔內(nèi)工作中液壓油的動量矩轉(zhuǎn)變,來傳送電機動能,電機根據(jù)液力偶合器的輸入軸拖拽其積極工作中輪,對工作中油開展加快,被加快的工作中油再推動液力偶合器的從動工作中渦輪增壓,把動能傳送到輸出軸和負荷。液力偶合器有變速型和限矩型之分,前面一種用以過程控制系統(tǒng)的變速,后面一種用以電動機的啟動。變速型液力偶合器效率最高值為95%。


其效率為鍵入軸和輸出軸的速率之比,變速越低,效率越低。


2、電磁感應(yīng)變速


電磁感應(yīng)變速系統(tǒng)軟件由繞線式電機三相異步電機、轉(zhuǎn)差離合、限速電動機和操縱設(shè)備構(gòu)成,根據(jù)更改轉(zhuǎn)差離合的勵磁電流電流量來完成變速。轉(zhuǎn)差離合的自身的耗損是由積極一部分的空氣阻力、摩擦耗損及從動一部分的機械設(shè)備摩擦損所造成的。


其效率正比例于輸出轉(zhuǎn)速比,輸出較大 轉(zhuǎn)速比時其效率標(biāo)準(zhǔn)偏差為85%。


四、一甲泵、氨泵和氨水泵的直流變頻變速環(huán)保節(jié)能


一甲泵、氨泵和氨水泵為名上是泵,實則制冷壓縮機。制冷壓縮機為恒轉(zhuǎn)距負荷,采用通用型變頻器。應(yīng)用直流變頻變速替代液力偶合器變速的方式 是,將液力偶合器拆卸,用連軸器聯(lián)接電機和負荷軸。變頻器能用手動式變速方法操縱,一般狀況下一甲泵變頻器的輸出頻率為35Hz~39Hz;氨泵變頻器的輸出為40Hz~44Hz,可以考慮生產(chǎn)工藝流程規(guī)定。

負荷為0.85時液力偶合器變速耗損的電磁能為:一甲泵:48.62kW、氨泵:17.95kW


變頻器的效率為94%,因而應(yīng)用變頻器后一甲泵和氨泵的環(huán)保節(jié)能各自為:一甲泵:37.44kW、氨泵:11.12kW


每一年按300天,每日按二十四小時,且0.5元/kWh測算每一年節(jié)水電費為:17.48萬余元


針對電磁感應(yīng)變速,因電機額定功率較小,用繞線式電機電機立即代用電磁感應(yīng)電磁調(diào)速電機。代用后意外驚喜地發(fā)覺,生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)同樣的狀況下,用電磁感應(yīng)變速時三臺電機要另外運作,用直流變頻變速后,只需運作二臺電機就可以考慮生產(chǎn)制造必須。這是由于電磁感應(yīng)變速的效率較低,且變速越低,效率越低,而直流變頻變速的效率較高,且大部分與轉(zhuǎn)速比不相干。因為電機額定功率小,節(jié)動能比較有限,測算略。


五、總結(jié)


直流變頻變速更新改造后,節(jié)省水電費約17.48萬余元,一年半可收回所有項目投資,經(jīng)濟收益明顯。此外,液力偶合器可靠性較弱,尤其是在調(diào)節(jié)后需要較長的時間才可以平穩(wěn),不利于使用在長期性持續(xù)生產(chǎn)制造運作環(huán)境中。而通過利用直流變頻的變速調(diào)的方式整便捷快速,調(diào)整高精度且平穩(wěn),使設(shè)備長期性可以穩(wěn)定運作的同時,有效降低停工等造成的經(jīng)濟損失,其收益的潛力是無可估量的。


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